छ बाह्र-स्थिति ठाडो घुमाउरो मेसिन

छोटो वर्णन:

यो चीनमा पहिलो बहु-हेड स्वचालित डाइ समायोजन हो (आविष्कार पेटेन्ट नम्बर: ZL201610993660.3, उपयोगिता मोडेल पेटेन्ट नम्बर: ZL201621204411.3)। जब कोर मोटाई परिवर्तन हुन्छ, प्रणालीले स्वचालित रूपमा वाइन्डिङ डाइहरू बीचको दूरी समायोजन गर्नेछ। उत्पादन परिवर्तन गर्न ६ हेडहरूको लागि केवल १ मिनेट लाग्छ; सर्वो मोटरले वाइन्डिङ डाइहरू बीचको दूरी समायोजन गर्दछ, र सही आकार र कुनै त्रुटि बिना। त्यसैले यसले बारम्बार उत्पादन परिवर्तन गर्दा म्यानुअल मोड समायोजन स्पेसिङको समय बचत गर्दछ।


उत्पादन विवरण

उत्पादन ट्यागहरू

उत्पादन विशेषताहरू

● छ बाह्र-स्थिति ठाडो घुमाउने मेसिन: जब छ स्थानहरू काम गरिरहेका हुन्छन्, अन्य छ स्थानहरू पर्खिरहेका हुन्छन्।

● यो चीनमा पहिलो बहु-हेड स्वचालित डाइ समायोजन हो (आविष्कार पेटेन्ट नम्बर: ZL201610993660.3, उपयोगिता मोडेल पेटेन्ट नम्बर: ZL201621204411.3)। जब कोर मोटाई परिवर्तन हुन्छ, प्रणालीले स्वचालित रूपमा वाइन्डिङ डाइहरू बीचको दूरी समायोजन गर्नेछ। उत्पादन परिवर्तन गर्न ६ हेडहरूको लागि केवल १ मिनेट लाग्छ; सर्वो मोटरले वाइन्डिङ डाइहरू बीचको दूरी समायोजन गर्दछ, र सही आकार र कुनै त्रुटि बिना। त्यसैले यसले बारम्बार उत्पादन परिवर्तन गर्दा म्यानुअल मोड समायोजन स्पेसिङको समय बचत गर्छ।

● सामान्य सञ्चालन गति ३०००-३५०० चक्र/मिनेट हुन्छ (स्टेटरको मोटाई, घुमाउरो घुमाउरो र व्यासमा निर्भर गर्दै), र मेसिनमा कुनै स्पष्ट कम्पन र आवाज हुँदैन। गैर-प्रतिरोधी तार मार्गको पेटेन्ट प्रविधिको साथ, घुमाउरो कुण्डल मूलतः नन-स्ट्रेचिंग हुन्छ, जुन विशेष गरी धेरै पातलो घुमाउरो भएका मोटरहरू र एउटै मेसिन सिटका धेरै मोडेलहरूका लागि उपयुक्त छ; जस्तै वातानुकूलित मोटर, फ्यान मोटर र धुवाँ मोटर, आदि।

● पुल क्रसिङ लाइनको पूर्ण सर्वो नियन्त्रण, लम्बाइ मनमानी रूपमा समायोजन गर्न सकिन्छ।

● जनशक्ति र तामाको तार (इनामल्ड तार) मा बचत।

● मेसिन डबल टर्नटेबल, सानो रोटरी व्यास, हल्का संरचना, द्रुत स्थानान्तरण र सटीक स्थितिले सुसज्जित छ।

● १० इन्च स्क्रिनको कन्फिगरेसनको साथ, थप सुविधाजनक सञ्चालन; MES नेटवर्क डेटा अधिग्रहण प्रणालीलाई समर्थन गर्नुहोस्।

● मेसिनको प्रदर्शन स्थिर, वायुमण्डलीय उपस्थिति, उच्च स्तरको स्वचालन र उच्च लागत प्रदर्शन छ।

● यसको फाइदा भनेको कम ऊर्जा खपत, उच्च दक्षता, कम आवाज, लामो आयु र सजिलो मर्मतसम्भार हो।

● यो मेसिन १५ सेट सर्वो मोटर्सद्वारा जोडिएको उच्च-प्रविधियुक्त उत्पादन हो; Zongqi कम्पनीको उन्नत उत्पादन प्लेटफर्ममा, यो उत्कृष्ट प्रदर्शनको साथ उच्च-अन्त, अत्याधुनिक घुमाउरो उपकरण हो।

ठाडो घुमाउरो मेसिन-६१२-१००-३
ठाडो घुमाउरो मेसिन-६१२-१००-१

उत्पादन प्यारामिटर

उत्पादन नम्बर LRX6/12-100 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं।
उड्ने फोर्क व्यास १८०-२०० मिमी
काम गर्ने प्रमुखहरूको संख्या ६ पिस
सञ्चालन स्टेशन १२ स्टेशनहरू
तारको व्यासमा अनुकूलन गर्नुहोस् ०.१७-०.८ मिमी
चुम्बक तार सामग्री तामाको तार/एल्युमिनियमको तार/तामाले ढाकिएको एल्युमिनियमको तार
ब्रिज लाइन प्रशोधन समय 4S
टर्नटेबल रूपान्तरण समय १.५ सेकेन्ड
लागू हुने मोटर पोल नम्बर २,४,६,८
स्टेटर स्ट्याक मोटाईमा अनुकूलन गर्नुहोस् १३ मिमी-४५ मिमी
अधिकतम स्टेटर भित्री व्यास ८० मिमी
अधिकतम गति ३०००-३५०० सर्कल/मिनेट
हावाको चाप ०.६-०.८MPA को परिचय
विद्युत आपूर्ति ३८०V तीन-चरण चार-तार प्रणाली ५०/६०Hz
शक्ति १५ किलोवाट
तौल ३८०० किलोग्राम
आयामहरू (L) २४००* (W) १७८०* (H) २१०० मिमी

सोधिने प्रश्न

मुद्दा: कन्भेयर बेल्ट सञ्चालन नहुनु

समाधान:

कारण १. डिस्प्ले स्क्रिनमा रहेको कन्भेयर बेल्ट स्विच अन गरिएको सुनिश्चित गर्नुहोस्।

कारण २. डिस्प्ले स्क्रिनमा प्यारामिटर सेटिङ जाँच गर्नुहोस् र कन्भेयर बेल्ट समय ०.५-१ सेकेन्डमा समायोजन गर्नुहोस् यदि यो सही रूपमा सेट गरिएको छैन भने।

कारण ३. यदि गभर्नर बन्द छ र राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन भने जाँच गर्नुहोस् र उपयुक्त गतिमा समायोजन गर्नुहोस्।

समस्या: डायाफ्राम फिक्स्चरले डायाफ्राम जोडिएको नभए पनि सिग्नल पत्ता लगाउन सक्छ।

समाधान:

यो दुई कारणले हुन सक्छ। पहिलो, परीक्षण मिटरको नकारात्मक चाप मान धेरै कम सेट हुन सक्छ, जसले गर्दा डायाफ्राम बिना पनि सिग्नल पत्ता लाग्न सक्छ। यो समस्या समाधान गर्न सेट मानलाई उपयुक्त दायरामा समायोजन गर्नुहोस्। दोस्रो, यदि डायाफ्राम फिक्स्चरको हावा अवरुद्ध छ भने, यसले सिग्नलहरूको निरन्तर पत्ता लगाउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा, डायाफ्राम फिक्स्चर सफा गर्नाले समस्या समाधान हुन सक्छ।

समस्या: भ्याकुम सक्सनको कमीको कारणले गर्दा डायाफ्रामलाई क्ल्याम्पमा जोड्न कठिनाई।

समाधान:

यो समस्या दुई सम्भावित कारणले हुन सक्छ। पहिलो, भ्याकुम गेजमा नकारात्मक दबाब मान धेरै कम सेट गरिएको हुन सक्छ, जसले गर्दा डायाफ्राम राम्रोसँग तान्न सक्दैन र कुनै संकेत पत्ता लगाउन सकिँदैन। यो समस्या समाधान गर्न, कृपया सेटिङ मानलाई उचित दायरामा समायोजन गर्नुहोस्। दोस्रो, यो हुन सक्छ कि भ्याकुम पत्ता लगाउने मिटर बिग्रिएको छ, जसले गर्दा सिग्नल आउटपुट स्थिर रहन्छ। यस अवस्थामा, मिटर बन्द भएको वा क्षति भएको छ कि छैन भनेर जाँच गर्नुहोस् र आवश्यक भएमा सफा वा बदल्नुहोस्।


  • अघिल्लो:
  • अर्को: